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办法是想出来的

智造进行时      南益电脑 郑文锋

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     只要肯钻研,办法总是有的。人类在不停的进步,我们针织行业也不例外,从手摇机到全自动电脑横机,生产设备的创新变革,极大缓解了生产瓶颈,为行业注入全新动力。那么是不是说有了这些先进的电脑机,我们就可以坐享其成、高枕无忧了?答案当然不是,越是先进的机器,越需要有想法的人来操作,方能做到人机合一。来看看我们的实践案例吧。

       去年公司接到客户一款单层领多个色间色款衫。按以前做法,领位只能抽假领做钑骨,成品效果不佳,会拉低整件衫的档次。我们考虑过领位分边织,但电机不够纱嘴做不了,客人又不接受领加元筒包,一时陷入困境。难道没有别的办法了吗?后来经过大家一起研究,决定用分边织法,织片到领位时从左边先织几转,再到右边织几转,如此循环2次就可以做到要求的领深。采用此种方法只是多打几个结头,无须增加纱嘴,还可以减少裁剪毛损,客人对成品效果十分满意。

       再比如,衫脚罗纹回缩力大,特别是做开胸款,胸贴近衫脚罗纹中会缩入,影响整件衫的美观(如图一)。经研究试验,我们发现织片时只须在衫脚罗纹近胸帖边1 1/2寸位做缩针就可以改善此问题。

       大家都知道现在做打明折(也叫工字折)时,能用电机织的都会用电机原身织出。但是一般电机最多只能做深度1寸的折,超过1寸的折用缝盘做,费工时不说还次品率高。这个问题我们也进行研究探讨,找到解决办法——超过1寸的折可先做缩针再打折,就可以解决折深不足的问题了。

       以上案例在日常中还有很多,工艺改善并不是什么高科技,但如果你没有深入研究还真想不出来。想办法的过程总是有点苦、有点土,但每一次有好的点子想出来,都会有满满的成就感,迫不及待想和大家一起分享,这也许就是思考创新的魅力所在吧!